摘要:某試采平臺(tái)自投產(chǎn)以來(lái),高效分離器的油相出口含水率長(zhǎng)期偏高,不但增加了下游電脫水器等設(shè)備的處理壓力,而且增加了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作量及設(shè)備日常操作的風(fēng)險(xiǎn)性。初期曾經(jīng)不斷提高化學(xué)藥劑的使用量,但高效分離器油室出口含水率依然偏高。平臺(tái)生產(chǎn)人員通過現(xiàn)場(chǎng)使用情況調(diào)查及數(shù)據(jù)收集,分析油水界面的影響、介質(zhì)溫度的影響、電場(chǎng)強(qiáng)度的影響、設(shè)備腐蝕穿孔的影響、化學(xué)藥劑注入濃度的影響,非常終采取液位計(jì)改造、優(yōu)化藥劑注入點(diǎn)兩項(xiàng)措施,有效降低了高效分離器油室出口含水率,實(shí)現(xiàn)了工藝流程穩(wěn)定、安全、高效。
引言
某海上試采平臺(tái)具有試采、修井、油氣處理、原油儲(chǔ)存外輸?shù)榷囗?xiàng)功能,由于其本身結(jié)構(gòu)小、流程較短,隨著油井產(chǎn)能測(cè)試作業(yè)的需要,油井產(chǎn)液量波動(dòng)較大,處理系統(tǒng)的負(fù)荷變化較大,處理相對(duì)困難,使化學(xué)藥劑的用量不斷提高,盡管如此,高效分離器油室出口含水率依然偏高。高效三相分離器在原油系統(tǒng)中是極為重要的環(huán)節(jié),是油氣水分離的主要裝置,由于加大了下游電脫水器等設(shè)備的處理壓力,造成了電力資源等的浪費(fèi),并增加了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作量及設(shè)備日常操作的風(fēng)險(xiǎn)性。為達(dá)到設(shè)備管理操作要求,必須確定影響高效分離器油室出口含水率的主要原因,針對(duì)原因提出具體解決措施,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
1現(xiàn)狀調(diào)查
1.1高效分離器工作原理
本平臺(tái)高效分離器為臥式油、水、氣三相分離器,分為沉降加熱室、電極室和原油緩存室共3個(gè)腔室。罝來(lái)液從油氣入口直接進(jìn)入該裝,在分氣包(旋風(fēng)分離器)進(jìn)行氣液分離,分出的氣體通過分氣管進(jìn)入裝,經(jīng)捕霧器二次捕霧后輸出。含水油從分氣包
進(jìn)入到沉降加熱段進(jìn)行沉降脫水,沉降后的含水油通過換熱盤管加熱后經(jīng)過堰板進(jìn)入電脫水段,再經(jīng)過變頻脈沖脫水電場(chǎng)脫水,進(jìn)一步降低油中含水率,低含水油通過堰板進(jìn)入油緩沖段,經(jīng)緩沖后從油出口排出,輸至脫水泵。采用堰板式溢油法可使沉降加熱段及電脫水段在運(yùn)行中液位保持恒定,不受來(lái)液及出液波動(dòng)的影響。沉降加熱段和電脫水段脫出的污水分別由各段的水出口排出,進(jìn)入污水艙,由各段油水界面儀和調(diào)節(jié)閥聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)油水界面的調(diào)節(jié),使油水界面保持穩(wěn)定。罝油井伴生氣經(jīng)該裝處理后從氣出口排出,進(jìn)入火炬放空總管。高效分離器的液相上部均有互通的氣相空間,為油氣分離提供了足夠的氣相空間,高效分離器結(jié)構(gòu)見圖1。
1.2現(xiàn)場(chǎng)使用情況
2017年5月至2017年7月在某油田臨時(shí)生產(chǎn)期間,上游來(lái)液經(jīng)過WHPD平臺(tái)預(yù)處理,運(yùn)行中存在間斷性明水的情況,在該條件下,高效分離器油室出口含水率波動(dòng)明顯,下游電脫水器運(yùn)行電流亦隨之波動(dòng),使電脫水器運(yùn)行負(fù)荷增大。2017年10月至2018年4月在另一油田試采作業(yè)期間,因井下作業(yè)較多,油井產(chǎn)出液成分變化較大,高效分離器油室出口含水率也出現(xiàn)明顯波動(dòng)。具體數(shù)據(jù)見表1。
2現(xiàn)場(chǎng)問題分析及處理措施
2.1油水界面的影響
根據(jù)油田采出油品的特性不同,對(duì)油水指標(biāo)要求也不同,處理液量不同,因此要及時(shí)分析、調(diào)整合理的油水界面。在三相分離器運(yùn)行中,合理的油水界面是高效發(fā)揮三相分離作用的必要條件。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)罐體各附屬管線及閥門進(jìn)行檢查,確認(rèn)管線無(wú)堵塞,調(diào)節(jié)閥動(dòng)作靈敏,壓力/溫度參數(shù)正常。但是罐體液位計(jì)出現(xiàn)異常,顯示不準(zhǔn),導(dǎo)致中控不能準(zhǔn)確判斷該分離器的真實(shí)液位,進(jìn)而影響調(diào)節(jié)閥正常調(diào)節(jié)控制液位,造成原油中含水升高。
油水界面高度LI-2005由LT-2005
射頻導(dǎo)納液位變送器回饋。該試采平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式?jīng)Q定了它將會(huì)服務(wù)于不同的油田,而由于每個(gè)油田的油品性質(zhì)不同,及時(shí)對(duì)LT-2005進(jìn)行標(biāo)定是得到準(zhǔn)確油水界面的前提。為了便于用單一介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定,避免乳化液影響,利用U型管的原理,在高效分離器的液位計(jì)底部穿入一根呈豎直狀的1in(25.4mm)硬管,通過此硬管將罐內(nèi)上部的油引入液位計(jì),有效提高了標(biāo)定的精準(zhǔn)性。改造后在各工況參數(shù)不變的情況下,現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)員加密取樣化驗(yàn)油室出口含水率并記錄,含水率明顯降低,具體數(shù)據(jù)見表2。
2.2介質(zhì)溫度的影響
高效分離器加熱室加熱盤管可能結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致加熱效果差,造成原油脫水效果差,油室出口含水率升高。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,高效分離器設(shè)有溫度控制設(shè)備,根據(jù)設(shè)定溫度和實(shí)時(shí)溫度,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)熱介質(zhì)油流量實(shí)現(xiàn)溫度的自動(dòng)控制,在生產(chǎn)期間溫度控制無(wú)異常,高效分離器內(nèi)部液體溫度達(dá)到設(shè)定值,證明加熱效果良好。在停產(chǎn)期間,對(duì)高效分離器進(jìn)行開罐檢修,發(fā)現(xiàn)加熱盤管結(jié)垢并不嚴(yán)重,不影響加熱效果。
2.3電場(chǎng)強(qiáng)度的影響
高效分離器變壓器供電不穩(wěn)定,電壓、頻率等波動(dòng)將會(huì)造成脫水效果波動(dòng)、油室出口含水率波動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,高效分離器變壓器在平臺(tái)MCC設(shè)有專用控制柜,可實(shí)現(xiàn)電壓、頻率的調(diào)整與監(jiān)測(cè),瞬時(shí)電流值可直接讀取。在生產(chǎn)期間,巡檢發(fā)現(xiàn)變壓器運(yùn)行穩(wěn)定,在油室出口含水率出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),變壓器運(yùn)行仍然處于正常狀態(tài),未見異常。
2.4設(shè)備腐蝕穿孔影響
高效分離器內(nèi)部附件損壞(如堰板腐蝕、穿孔等),可能造成分離后的油水互竄,出口原油含水率升高。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該平臺(tái)建成投產(chǎn)時(shí)間較短,平臺(tái)設(shè)備均屬于經(jīng)過檢驗(yàn)合格的新設(shè)備,高效分離器內(nèi)部加裝防腐鋅塊,有效降低設(shè)備的腐蝕速率,并且在停產(chǎn)期間對(duì)其開罐檢修,對(duì)防腐鋅塊進(jìn)行更換,對(duì)內(nèi)部附件進(jìn)行清潔、檢查,各內(nèi)部附件未見明顯腐蝕,均處于良好狀態(tài)。
2.5破乳劑注入濃度的影響
根據(jù)藥劑作用機(jī)理,藥劑濃度過高或過低,都不利于藥劑與原油充分進(jìn)行反應(yīng),只有當(dāng)藥劑濃度非常佳時(shí)效果較好。但是在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,工藝流程來(lái)液量存在波動(dòng)以及流體性質(zhì)不穩(wěn)定的現(xiàn)象,在藥劑加入之后,沒有足夠的作用促進(jìn)脫水,破乳效果不夠理想,一直存在乳化層,所以通過精細(xì)化管理,針對(duì)實(shí)際流體性質(zhì),考慮篩選破乳劑非常佳加入濃度,來(lái)達(dá)到促進(jìn)脫水效果的目的,見表3。
根據(jù)藥劑濃度調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,之前做的短期實(shí)驗(yàn)的結(jié)果破乳劑濃度為18g/L時(shí)效果非常佳。2018年2月5日開始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原油系統(tǒng)處理流程劑濃度調(diào)整長(zhǎng)期試驗(yàn),在此期間現(xiàn)場(chǎng)操作人員密切關(guān)注藥劑泵沖程及下藥量的情況,并對(duì)藥劑注入點(diǎn)進(jìn)行改造。根據(jù)藥劑注入點(diǎn)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果及查閱高效分離器完工資料,影響高效分離器脫水性能的因素中第4條為化學(xué)藥劑:一般來(lái)說化學(xué)藥劑對(duì)旋流器的分離沒有直接的關(guān)系,但可以采用在旋流器的上游通過添加藥劑來(lái)增大油滴粒徑或消除乳化,提高旋流器的分離效果(其他因素如油滴粒徑、顆粒、自由溶解氣等因素均不可控)。據(jù)此,在高效分離器入口處旋風(fēng)分離器前增加破乳劑注入點(diǎn)。
3效果評(píng)價(jià)
通過對(duì)策的有效實(shí)施,在確保原油處理系統(tǒng)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)的前提下,高效分離器油室脫水效果有了明顯的改善,高校分離器油室出口含水率由非常初的3.5%降至0.5%以下,降低了下游設(shè)備電脫水器的處理壓力,進(jìn)一步減少了人工時(shí)。同時(shí)由于優(yōu)化破乳劑注入點(diǎn),破乳劑每日加藥濃度由28mg/L調(diào)整為18mg/L后,既減少了現(xiàn)場(chǎng)加藥頻率,又減少了藥劑的消耗量,表明以上對(duì)策的實(shí)施是行之有效的。
通過以上分析得出,液位計(jì)讀數(shù)不準(zhǔn)確、破乳劑加藥濃度不合適,二者是影響該試采平臺(tái)高效分離器油室出口含水率偏高的主要原因。而往往在實(shí)際生產(chǎn)中,影響高效分離器油室出口含水率的因素有很多種,在實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理中,可參考以上分析及采取的措施,進(jìn)行逐條核對(duì),找出問題的結(jié)癥所在,以合理的措施完成處理。