摘 要 :本文介紹了延113~延133氣田井區(qū)使用的旋進(jìn)旋渦流量計和均速管流量計工作原理,具體闡述了旋進(jìn)旋渦流量計和均速管流量計存在的問題及解決方法。掌握流量計的工作原理及設(shè)置參數(shù),降低偏差是必要的,目的是為了更加準(zhǔn)確地分析氣井動態(tài)。通過現(xiàn)場對兩種單井流量計的計量準(zhǔn)確度和實(shí)際運(yùn)行情況及數(shù)據(jù)分析對比,利用實(shí)際工況下對流量計設(shè)備損壞程度及附件更換頻率,并通過數(shù)據(jù)計算,得出均速管流量計測量結(jié)果更加準(zhǔn)確,更適合該氣田井區(qū)。
引言
本文介紹了延 113 ~延 133 氣田井區(qū)使用的旋進(jìn)旋渦流量計和均速管流量計工作原理,具體闡述了旋進(jìn)旋渦流量計和均速管流量計存在的問題及解決方法,目的是掌握流量計的工作原理及設(shè)置參數(shù),降低偏差,準(zhǔn)確分析氣井動態(tài)。
延 安 氣 田 延 113 ~ 133 井 區(qū) 項 目 年 產(chǎn) 氣 量 可 達(dá)13.3×108m3,目前涉及累計 35 座井場,205 口氣井。其中,29 座井場,172 口單井采用差壓式原理計量,6 座井場,33 口井采用旋進(jìn)旋渦流量計計量。
通過對比傳統(tǒng)差壓流量計,尤其是以
孔板為代表的
節(jié)流式差壓流量計 [1],發(fā)現(xiàn)對其前后直管段有著嚴(yán)格要求的特點(diǎn)。因此,該項目選取了結(jié)構(gòu)簡單,在相同條件直管段下測量精度更高、壓損小,內(nèi)部無可動部件 [2],安裝維護(hù)更方便的均速管流量計。同時,該項目選取了具有長期運(yùn)行無需特殊維護(hù),無機(jī)械可動部件,通用性和互換性較好,集成度高、體積小等特點(diǎn)的旋進(jìn)旋渦流量計,形成了與差壓式流量計的鮮明對比。
天然氣流量計在計量中的準(zhǔn)確性尤為突出,考慮實(shí)際使用過程中影響因素較多,在分析問題時,需要對應(yīng)用設(shè)備的工作原理仔細(xì)斟酌,與專業(yè)技術(shù)人才深入交流,以提高天然氣的現(xiàn)場測量準(zhǔn)確度并及時采取合理措施,提供有力指導(dǎo) [3],這樣才能更加有效地進(jìn)行氣井流量的動態(tài)分析監(jiān)測。
1 旋進(jìn)旋渦流量計
1.1 工作原理
旋進(jìn)旋渦流量計工作原理是 :當(dāng)流體進(jìn)入流量傳感器時 [4],入口處的導(dǎo)流葉片迫使軸向的流體旋轉(zhuǎn)并在收縮段內(nèi)。由于流體的加速流動使旋轉(zhuǎn)流的中心產(chǎn)生旋渦流,這時,隨著管載面積的縮小,旋渦流集中在中心軸上。當(dāng)旋渦流進(jìn)入擴(kuò)散段時,由于流速減慢,旋轉(zhuǎn)流體受到回流的作用,開始做二次旋轉(zhuǎn),旋渦流出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn),形成渦流進(jìn)動現(xiàn)象。此時的旋渦頻率與介質(zhì)的流速成正比,并為線性,由壓電傳感器檢測的微弱電信號經(jīng)前置放大器放大、濾波、整形輸出給積算儀,并進(jìn)行處理運(yùn)算,顯示壓力、溫度、瞬時流量和總量。
1.2 存在的問題
1)流量計經(jīng)項目投產(chǎn)調(diào)試正常投用后,運(yùn)行期間多數(shù)流量計瞬時流量測量值不穩(wěn)定、偏差較大,無法通過SCADA 遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)對單井產(chǎn)量進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測,無疑對生產(chǎn)技術(shù)分析造成困擾。
2)設(shè)備附屬檢測元件故障,損壞程度和更換頻率高。單井開井運(yùn)行條件下,流量計電源供電正常,但流量計瞬時量一直保持為 0,無輸出信號,對單井和井場流量總量的計量出現(xiàn)偏差。
3)工藝因素原因造成流量計測量誤差。單井關(guān)停井后,流量計仍可以檢測到流量,有輸出信號,造成單井運(yùn)行狀態(tài)分析誤判 ;井下增產(chǎn)作業(yè)的不合理,出現(xiàn)設(shè)備測量偏差。
1.3 原因分析及解決方法
1.3.1 瞬時測量值不穩(wěn)定
1)氣井采氣管線中含有雜質(zhì),例如出現(xiàn)的黑色固體塊狀物、壓裂砂、泡排后帶出的其他雜物等,致使葉輪片被打壞或者將旋渦發(fā)生器直接打穿,導(dǎo)致流量計無法正常工作,造成測量偏差。排除此類故障的方法,需要將過濾器的濾芯更換為加強(qiáng)濾芯,對出砂井增加除砂器。
2)流量積算儀的前置放大器靈敏度過高或過低,有多計、漏計脈沖現(xiàn)象,導(dǎo)致瞬時流量偏差較大,排除此類故障,需要更換前置放大器。
3)流量計接地不良,及強(qiáng)電和其他地線接線受到干擾。排除這種影響,需要正確接好地線,測試接地電阻,排除干擾。
4)管道內(nèi)無天然氣流動或流量低于始動流量,從而無法輸出流量。這種情況下,需要對單井作出調(diào)整,比如調(diào)整采氣樹的針法開度,提單井流量的措施,以及進(jìn)行技術(shù)變更,選取更小通徑的流量計。
1.3.2 檢測元件故障
1)由于單井出沙,造成不同程度的流量計的傳感器的損壞,如圖 1 所示。其中,包括溫度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器,而對流量計影響的主要因素是流量傳感器和壓力傳感器。排除此類故障直接的方法是更換相同信號的傳感器,重新設(shè)置積算儀參數(shù)即可。但是,未解決根本問題,正常測量的維持時間較短。目前,長期有效的解決方法是采取流量計前端改造,增加除砂器,起到較好的控沙效果,進(jìn)一步對流量計的檢測元件起到保護(hù)作用。
2)前置放大器故障,流量輸出一直顯示為 0。這種情況下,更換新的型號前置放大器后,流量顯示正常。
1.3.3 工藝因素
1)排除采氣樹閥門內(nèi)漏情況下,由于工藝設(shè)計流量計下游沒有單向閥,下游閘閥未關(guān)閉,單井停井后流量計檢測到流量。排除此類情況,要求操作人員正確隔離流程,關(guān)閉下游閘閥。
2)氣井的泡排作業(yè),造成旋渦發(fā)生器處存在大量的泡排液,從而降低了測量效果。排除此類問題,需要合理安排作業(yè)。
2 均速管流量計
2.1 工作原理
均速管流量計采用差壓式工作原理、插入式工作方式 [4]。均速管流量計屬于一種差壓式流量計,是根據(jù)管道內(nèi)流量檢測件產(chǎn)生差壓,結(jié)合現(xiàn)有流體條件、檢測件以及管道的幾何尺寸對流量進(jìn)行計算,由檢測件和差壓轉(zhuǎn)換顯示儀表構(gòu)成的差壓式流量計。均速管測量原理是將一根中空金屬桿沿直徑插入工藝管道中,采用等面積法,在桿的迎流面和背流面制有成對的取壓孔,迎流面的多點(diǎn)測壓孔測量的為總壓,背流面測量的為靜壓,利用測量流體的總壓與靜壓之差來測量流量。
2.2 存在的問題
1)人為因素,操作不正確,導(dǎo)致測量設(shè)備出現(xiàn)偏差。
2)工藝因素造成測量偏差,含水出現(xiàn)引壓管積存冷凝液,以及出沙影響到測量設(shè)備的穩(wěn)定性 [5]。
3)檢測設(shè)備不正常,差壓變送器存在偏差,導(dǎo)致無法正常測量差壓。
4)出廠設(shè)備設(shè)置不符合實(shí)際計量方式,積算儀計算方法及設(shè)置參數(shù)存在問題。
2.3 原因分析及解決方法
2.3.1 人為因素
1)生產(chǎn)操作人員對差壓變送器三閥組操作錯誤,出現(xiàn)平衡閥、正負(fù)壓測取壓閥未正確投用現(xiàn)象,導(dǎo)致測量出現(xiàn)偏差。通過對操作人員技能培訓(xùn),提高對儀器儀表工作原理的認(rèn)知,熟練掌握操作規(guī)范。
2)計量設(shè)備的附屬壓力變送器關(guān)閉或者出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,無法為積算儀提供有效的測量壓力,從而輸出出現(xiàn)偏差。
2.3.2 工藝因素
1)氣井內(nèi)含水較多,造成變送器正負(fù)壓取壓端積液,從而影響流量計差壓變送器的實(shí)際計量。通過對單井進(jìn)行泡排作業(yè)及增加作業(yè)次數(shù),監(jiān)測單井實(shí)際的運(yùn)行,同時通過處理差壓變送器取壓端內(nèi)部積液,重新進(jìn)行正確投用,降低影響因素。
2)氣井出沙嚴(yán)重。長時間的生產(chǎn)條件下,造成差壓變送器密封膜片受損和傳感器受損,計量不穩(wěn)定,無法輸出可靠的計量值。通過技術(shù)分析,根據(jù)出沙量的實(shí)際情況,將原來工藝管線 Y 型過濾器改造為除砂器,從而起到單井控沙,同時對下游測量設(shè)備起到有效保護(hù),計量的實(shí)際效果趨于穩(wěn)定。
2.3.3 設(shè)備因素
1)差壓變送器故障,差壓變送器密封膜片受損和傳感器受損,無法正常測量設(shè)備差壓。
2)氣井氣量較大,差壓變送器的選型的量程值太小,超出正常檢測范圍,從而計量保持于設(shè)備非常大輸出值,無法準(zhǔn)確計量,作為實(shí)際計量值參考監(jiān)測。
3)由于設(shè)備設(shè)計的缺陷,密封較差,導(dǎo)致積算儀控制箱內(nèi)出現(xiàn)積水,從而導(dǎo)致擴(kuò)展輸出短路模塊故障,無法輸出正常值。
4)積算儀的計算方法并不適合于實(shí)際運(yùn)行的氣井,積算儀的計算方法在出廠設(shè)置中,均采用天然氣組份計量,從而出現(xiàn)較大偏差。通過對下游集氣站的外輸氣量對比,經(jīng)過計算,將原廠提供一期項目的積算儀的測量介質(zhì)更改為一般氣體,偏差將大大減小。上游氣井的實(shí)際計量與下游集氣站的外輸氣量達(dá)到積算儀偏差范圍內(nèi),正常流量波動在 5% 以內(nèi)。下游集氣站外輸雙差壓均速管流量計數(shù)據(jù)分析如圖 2。
根據(jù) DCS 曲線觀察,如圖 2 所示。正常狀態(tài)下,流量波動范圍約在 5% 以內(nèi)(除去工藝造成的原因)。設(shè)計參數(shù) :設(shè)計壓力 1100KPa(絕壓 100KPa),設(shè)計溫度 30℃,設(shè)計流量 60000Nm3/h,設(shè)計差壓 24.3046KPa,差壓變送器量程的大差壓 24.3046KPa,小差壓 3.8455KPa。理論差壓值 :重新按照實(shí)際壓力 3.65MPa(大氣壓加上 100KPa),溫度 38℃,計算 60000Nm3/h 流量的差壓值,應(yīng)該為 7.2262KPa。
實(shí)測差壓值 :(13.26-4)/16×3.8455 ≈ 2.2255KPa
測量偏差 :(34666-33293)/34666×100% ≈ 4.0%
上游單井均速管流量計數(shù)據(jù)分析 :
設(shè)計參數(shù) :設(shè)計壓力 600KPa(絕壓),設(shè)計溫度 18℃,設(shè)計流量 6400Nm3/h,管徑為 DN100,設(shè)計差壓 9.8153KPa,如圖 5 所示。
理論差壓值 :重新按照實(shí)際壓力 2.202MPa(大氣壓加上 100KPa),溫度 12.6℃,計算 6400Nm3/h 流量的差壓值應(yīng)該為 2.4831KPa,如圖 6 所示。
實(shí)測差壓值 :(4.22-4)/16×1.5531 ≈ 0.021355KPa
測量偏差 :(600-593)/600×100% ≈ 1.2%
測量結(jié)果 :檢查設(shè)置,重新對差壓變送器進(jìn)行零點(diǎn)標(biāo)定,校準(zhǔn)投用后,電流測量值為 4.32mA,測量流量為719.357 Nm3/h,如圖 7 所示。
單井管徑變徑為 DN80 的數(shù)據(jù)分析 :
差壓值為 31Pa,將工藝管徑由 DN100 縮經(jīng)為 DN80,同等流量下,差壓值為 0.1009KPa,如圖 8 所示。
單井管徑變徑 DN50 的數(shù)據(jù)分析 :
差壓值為 31Pa,將工藝管徑由 DN100 縮經(jīng)為 DN50 后,同等流量下,差壓值為 1.1629Kpa,如圖 9 所示。
3 結(jié)論與展望
通過對延 113 ~延 133 氣田的氣井兩種
流量計的分析,旋進(jìn)旋渦流量計根據(jù)其設(shè)備的特點(diǎn)及結(jié)構(gòu) [6],更適用于計量比較純凈的干氣氣體介質(zhì),在天然氣下游銷售終端計量領(lǐng)域使用較多。均速管流量計結(jié)合具體流體檢測條件和流量傳感器 [7] 自身的優(yōu)點(diǎn),在測量介質(zhì)較差的環(huán)境下,仍能保持較好的測量性能,也更適合延 113 ~延 133 項目的選用。
在油氣工業(yè)發(fā)展中,上游氣井的計量偏差日漸備受關(guān)注,無論對其計量的準(zhǔn)確度還是對其設(shè)備的精確度要求會越來越高,目的是為了更加有效地進(jìn)行氣井動態(tài)分析監(jiān)測,以及為數(shù)字化氣田的建設(shè)提供更可靠的保障。